① 故障1:機組1出現(xiàn)某模塊的數(shù)碼壓縮機經(jīng)常性的排氣過高,并最終導(dǎo)致保護。 原因:由于其他壓縮機可以正常運行而偏偏只是這一臺數(shù)碼出現(xiàn)排氣過高的問題,因此有理由斷定是該壓縮機排氣管路段出現(xiàn)了問題,可能是之前常常出現(xiàn)的油分離器臟堵造成的。
處理方法:更換該模塊數(shù)碼壓縮機的油分離器,之后正常。
最終結(jié)論:本次過去后對模塊化的機組又進行了檢查,并查看了數(shù)據(jù),該問題最終被解決。
② 故障2:機組2出現(xiàn)E5保護,并無法正常開機。后經(jīng)過當(dāng)?shù)厥酆髾z查發(fā)現(xiàn)其中一個模塊的兩臺壓縮機(數(shù)碼+定頻)都燒毀,并且油質(zhì)變黑。
原因:本次過去查看了更換壓縮機后的機組,并開機檢查其運行參數(shù),發(fā)現(xiàn)有一個模塊的能力輸出與其他兩個模塊并不一致,而且相差甚遠(yuǎn),經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)該模塊在之前更換過主板,但是技術(shù)工人忘記對該主板進行容量撥碼(默認(rèn)值是0000,表示20kW模塊),導(dǎo)致原來是30kW的模塊系統(tǒng)識別成20kW,因此該系統(tǒng)在能力分配上出現(xiàn)了問題,該模塊的能力輸出比其他模塊放大1.5倍,導(dǎo)致能力輸出過大,系統(tǒng)回液等問題,有可能是這個原因?qū)е略撃K兩臺壓縮機燒毀。
處理方法:更換該模塊的兩臺壓縮機,并同時更換與之相鄰的模塊壓縮機,避免因為油質(zhì)污染導(dǎo)致今后再次燒毀新壓縮機。
最終結(jié)論:更換后可以滿足使用要求,至今沒有出現(xiàn)問題。
案例提供者感言:
A、機組在工程現(xiàn)場安裝時總是存在很多無法預(yù)測的困難,遇到實際困難安裝總是遷就工程或用戶的要求,并與機組手冊要求不符,導(dǎo)致出現(xiàn)問題,因此需要加強工程質(zhì)量控制。
B、壓縮機故障的售后處理,盡量規(guī)范壓縮機燒毀后更換的操作程序,并設(shè)計詳細(xì)的處理方案。
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